Entwicklungs Blog

Erster Fortschritt(01.06.2022):

Im Verlauf des Meetings haben wir uns auf eine Idee geeinigt. Es soll nun eine Möglichkeit entwickelt werden, mit der ein PC aus der Ferne aktiviert werden.

Nächster Fortschritt(08.06.2022):

Auswahl zwischen Kurzschluss von Pins des PCs oder einen Kasten, der einen Stab runterdrückt, sodass der PC angeht. Wir haben uns für den Kasten entschieden, da diese Variante unserer Meinung nach nutzerfreundlicher ist.

3. Fortschritt(15.06.2022):

Wir haben uns über die Stromversorgung überlegt und haben uns für eine kleine Batterie entschieden. Eine Alternative wäre ein Akku, der durch den PC mitgeladen wird.

4. Fortschritt(20.06.2022):

Wir haben uns im Makerpace getroffen und mehrere Motoren getestet. Die Tests haben wir dabei noch mit einem Arduino Uno Board gemacht. Allerdings soll später in unserem fertigen Projekt ein Mikrocontroller verwendet werden. Außerdem haben wir uns motorentechnisch für einen SG 90 Servomotor entschieden.

5. Fortschritt(22.06.2022):

Es werden nun erste Modelle für die Case entwickelt. Wichtig ist dabei, dass der Untergrund eben ist, damit es auf dem PC befestigt werden kann. Außerdem wurden die Maße von Batterie, Servomotor und Microcontroller aufgenommen, sodass das Modell, mit etwas Spielraum entwickelt werden kann.

6. Fortschritt(08.07.2022):

Die ersten Modelle sind gedruckt und es gibt Probleme mit dem Motor. Da der Motor sich in einer runden Bewegung bewegt, aber eigentlich nur eine gerade Bewegung genötigt wird, müssen wir dafür eine Konstruktion bauen. Damit wir das erste Modell aber testen können wurde im Unterboden des Modells ein großes Loch gelassen. Außerdem wurden die ersten Codezeilen geschrieben.

7. Fortschritt(10.07.2022):

Die Web App wurde erstellt und die WLAN Verbindung des Mikrocontrollers funktionieren. Nun müssen wir uns Gedanken machen, wie das später personalisiert funktionieren kann.

8. Fortschritt(13.07.2022):

Es gibt nun eine Konstruktion mit der wir das gerade nach unten drücken umsetzen wollen. Diese wird morgen gedruckt. Wir sind etwas im Verzug und müssen so langsam mit der Erstellung der Präsentation beginnen.

9. Fortschritt(14.07.2022):

Die Konstruktion ist gedruckt, allerdings wirkt sie instabil. Beim testen im Makerspace kamen weitere Probleme wie kaputte Servomotoren oder leichte verplantheit beim testen dazu. Außerdem ist alles ziemlich instabil und wir fragen uns wie wir die Teile in der Box am besten befestigen können und wie das Gehäuse am besten später am PC befestigt werden kann.

10. Fortschritt(18.07.2022):

Beim testen, ob alles zusammen funktioniert ist aufgefallen, dass die Konstruktion einige Probleme hat. So kann sie bei seltsamen Motorstellungen teilweise nicht vernünftig nach unten drücken und überhaupt ist die Drehung um 360 Grad nicht möglich. Wir könnten den Motor zwar auch nur um 90-180 Grad drehen lassen, doch das ist nicht erwünscht und ermöglicht so auch nur weniger Spielraum. Wir bauen nun eine neue Konstruktion für die gerade Bewegung nach unten. Währenddessen werden die Präsentation und das Zusammenspiel von Web App und Mikrocontroller abgeschlossen.

11. Fortschritt(19.07.2022):

Die neue Konstruktion für den Mikrocontroller ist fertig und alles funktioniert.