Ziel:

Den Motor wieder zum laufen bringen.

Erreicht:

Mit externer Hilfe wurde herausgefunden, dass der Fehler primär bei der Verkabelung liegt. Dadurch konnten der Motor zum laufen gebracht werden, indem diese geändert und der Code minimal angepasst wurde. Um dies festzuhalten, wurde ein Schaltplan gezeichnet und die jeweiligen Kontakte und Kabel zusammengelötet. Nun läuft der Motor flüssig und ohne einen Wackelkontakt (wobei dieser merkbar warm wird).

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